長安某汽車零部件配套廠二期改造
項目背景
原配電系統(tǒng)狀況
長安某汽車零部件配套廠變壓器容量Sn=1000KVA,補償容量510Kvar,原補償方案采用智能集成抗諧波電容器,現(xiàn)場負荷為液壓機、焊機等設(shè)備,補償投運后主要存在以下問題:
1、無功補償柜在全部投入狀態(tài)下,輸出無功電流不足(額定433A,現(xiàn)輸出216A),配電系統(tǒng)功率因數(shù)平均值低于0.9以下。
2、無功補償柜元器件溫度高出環(huán)境溫度2倍以上,電容器外觀已嚴重鼓包,柜體底部大量堆積了電容器滲漏的填充介質(zhì),造成電容器容值嚴重衰減且極易引起安全事故。
3、無功補償柜無法快速跟蹤負荷變化,且每天24小時連續(xù)投入運行。
4、焊機主要是三次諧波源,供電電源主要是兩相380V,補償電抗率配置不合理,不能有效抑制三次諧波。
現(xiàn)場照片:
測試儀器
FLUKE434電力諧波分析儀;FLUKE434是美國福祿克公司生產(chǎn)的專業(yè)測量電能質(zhì)量的測試儀,功能全面、精度高、監(jiān)測及記錄電力質(zhì)量、電力質(zhì)量故障診斷功能最全面的儀器,測量功率及電能、突升、突降、閃變、諧波分析到100次,高頻瞬態(tài)測量、檢測及波形顯示、各電氣參數(shù)的驟升驟降趨勢圖等。
電壓精度 0.5%
電壓量程 10——1000V
電流精度 0.2%
電流量程 0—3000A
部分測試數(shù)據(jù)
測試點1:三相電壓有效值
測試點2:三相電壓有效值
測試點3:三相電壓有效值
測試點1:無功功率
測試點2:無功功率
測試點3:功率因數(shù)
分析總結(jié)
1、經(jīng)檢測焊機工作無功需求最大達到809Kvar,原補償裝置有效輸出容量只有
202Kvar,無功功率嚴重補償時不足,造成配電系統(tǒng)電壓平均跌落至208V~214V(標準電壓為230V),沖擊電流幅值達到3000A以上。
其影響是:
a、焊機工作電壓不穩(wěn)定,嚴重影響焊接質(zhì)量,會導(dǎo)致焊接產(chǎn)品次品率增高。
b、造成焊機生產(chǎn)線就地總開關(guān)柜斷路器頻繁跳閘,嚴重影響生產(chǎn)效率。
2、原補償裝置采用一體化電容,電抗率為7%,該裝置不能有效抑制系統(tǒng)3次諧波,諧波注入配電系統(tǒng)會影響配電系統(tǒng)安全運行,造成變壓器運行噪音大,溫升高、母線發(fā)燙等現(xiàn)象。同時導(dǎo)致補償裝置元器件溫度升高,加速無功補償元件損壞有出現(xiàn)電氣安全事故的隱患。
解決方案
本方案考慮到用戶有效節(jié)能和安全運行問題,為客戶量身定制了低壓動態(tài)補償與諧波治理裝置的電能質(zhì)量解決方案,同時改善公司配電系統(tǒng)電能質(zhì)量、提高功率因數(shù)并降低線路損耗達到節(jié)能降耗的目標,為用戶取得最大的經(jīng)濟效益。
設(shè)計依據(jù)
根據(jù)負載參數(shù)、負載特性,諧波數(shù)據(jù)及工程經(jīng)驗,本項目補償濾波方案設(shè)計如下:
為了保證足夠的濾波通道,設(shè)計在變壓器二次側(cè)、焊機總開關(guān)就地處設(shè)置動態(tài)無功補償濾波裝置,補償裝置設(shè)計3次、5次濾波支路,每條濾波支路串入濾波電容器和濾波電抗器,濾除3次、5次及高次諧波電流。
治理目標
1、消除電氣安全隱患,避免造成安全事故。
2、保證月均功率因數(shù)達0.95以上,獲得供電局力調(diào)電費獎勵
3、降低諧波含量60%以上,減少諧波對電網(wǎng)和設(shè)備的影響,提高設(shè)備工作效率。
4、穩(wěn)定系統(tǒng)末端電壓,減少電壓跌落對設(shè)備造成的影響
5、降低線路損耗和變壓器損耗,減少用戶電力費用投入。
6、提高變壓器有功容量,起到變壓器增容作用。
現(xiàn)場改造
補償柜改造后帶來的效益
1、提升月均功率因數(shù)達0.95以上,免除電力罰款。
2、降低系統(tǒng)運行電流,降低電纜線發(fā)熱,降低線路損耗,提升電能有效利用率。
3、消除安全隱患,避免造成安全事故。
4、現(xiàn)場電壓得到提升,保證了焊接質(zhì)量。